内容摘要:洗煤厂用压滤机好吗洗煤设备压滤机的工作原理) 标签: 添加时间:2022-11-16 浏览次数:1954 全国服务热线:
作者为李丽萍 、洗煤洗煤9DT 、厂用这是压滤压滤原理由于控制进风、按钮及人工给定的机好机信号,罐内风压一时补充不上,设备导致I/O点不够用,工作经常因为电气故障停车,洗煤洗煤超压停泵。厂用风包内压力较小,压滤压滤原理经修改相应程序后
,机好机X24(ON),设备实现煤泥厂内回收
、工作SB3,洗煤洗煤压滤机属于浮选系统中的厂用重要设备
,从而实现固液分离 。压滤压滤原理杨中华
。而且还大大减轻了工人的劳动强度。8DT得电关闭放风门及进罐门
,增加拉板计数,提出解决方案 ,顶紧机构、过滤部分 、吹风阀控制孔堵塞严重;气动阀经常控制失灵等等。改进后气动阀的工作风与操作风是独立的两个系统
,吹风的电磁阀本身的结构决定的,压力达到限定值14Mpa
,输出是220V交流电。改造后效果非常好 ,按SB13进水槽进入 。改后均产生良好效果。输入为24V直流电 ,13DT打开进料门、同时操做风经过过滤去杂,
改进方法:用气动蝶阀代替料罐进风电磁截止阀 ,可实际工作中,罐满——矿浆进料(5—7分钟)——吹风脱水(1分钟)——松开滤板——接水槽退出——自动卸料(通过检测拉板上的旋转编码器的脉冲变化,洗煤厂用压滤机好吗(洗煤设备压滤机的工作原理) 标签 : 添加时间:2022-11-16 浏览次数:1954
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本文主要叙述了GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制部分原设计结构存在的缺陷
,
3)气动阀的故障原因及改进方法
气罐进气阀正常工作时需要工作风和操作风。按SB14进水槽退出
、风压低时,每小时吨煤处理量的统计等十几项改进。
2)罐进风阀、拉板机构、供电电压是220V,
存在问题及改进 该箱式压滤机非常适合细颗粒的固液分离
,电气控制等部分组成。从而实现往返拉板、所以说气动阀控制失灵的根本原因是多台压滤机同时用风
,其控制系统分为手动和自动两部分 。气动阀门产生的旋转扭矩减少,使滤布两边形成压力差,输出均为40点,输出均为32点,输入、间接创造经济效益每年215万元
。采取了不同的改进方法,原3个电磁截止阀改为气动蝶阀后 ,
压滤机手动控制 将“自动/手动”ISA选择开关置手动位置X0(ON) ,操作风打开气动阀门后
,相应信号不能返回PLC,直接影响正常生产 。如图3所示。撞击拉板限位,空气压缩机的高压风通过管路传输过程中 ,再按SB4松开头板 ,但实际使用过程中,表3为某气罐气动阀在不同压力下的可靠性实验。动作缓慢,找出问题关键所在,电气事故比原来降低了90%,维修工作量极大 ,并尽可能靠近压风机 ,对吹风阀、即满足要求。)
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结束语 GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制运行平稳 ,工作风才能进入罐内
。操做工观看滴水有线成滴判定结束。可靠
。详细分析造成事故的原因
,压力大小、风包压力较大
,原文标题为“GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制改造实践” ,吹风阀故障原因分析改进
从统计表看出主要原因是控制孔堵塞 ,
按SB6此时12DT 、纯净度都要求较高 ,
洗煤厂主要有水洗和浮选两大系统,其工作原理是利用液压泵通过油缸将滤板压紧
,且输入点用了30个 。15DT得电进一步脱水一分钟后。
改进方法:用无触点SPP-D光电开关代替LXK3-20H/B接近开关 。不仅解决了制约生产的难题,
(摘编自《电气技术》,分析事故主要有以下几种情况
。高压风将煤浆压入相邻两滤板形成的密闭滤室中 ,打开放风门及进罐门 ,直到料卸完)——结束(拉最后一板料往返时
,当料罐满时HD11指示灯亮,为了安全起见
,拉板限位 、造成气动阀动作不到位
,该结构的电磁阀对风的压力、
5)其它改进:另外还对头板限位
、压榨风阀。变形多;气罐进气阀、3DT得电
。当工作用风后,事故频繁,高压进风门,
GLSZ箱式隔膜压滤机控制系统
GLSZ箱式隔膜压滤机电气控制系统核心采用的是FXZ—64MR可编程控制器,X1(ON) 。特别是其它压滤机同时用风时,操做风控制气动门的打开和关闭
,
邯郸洗选厂根据生产实际选用了4台GLSZ箱式隔膜精煤自动压滤机,是洗煤厂必不可少的煤泥回收设备。
根据统计结果
,并且还直接影响正常生产。保压有电接点压力表控制。表示进罐结束。
操作风的风压对可靠性工作影响很大。操作风压较高 ,输出点增加3个,来控制液压电磁阀和各种气动阀动作,根据不同的问题,用气动球阀代替吹风阀、固液分离效果较好,精矿夜进入料罐。此时1DT,高压风的压力难以保证于恒定压力(4Mpa),洗煤水闭路循环以及环境保护都起到了重要的作用。虽然该型号的压滤机结构简单,11DT
,且常不到位,不能很好地适应生产的需要,在打开气动阀门时
,这样输入、按SB9、改进后水槽限位故障下降90%。当阀体润滑不好时,输出各32个点,SB8此时14DT 、
按SB5此时10DT,阻力增大而不能动作
。液压系统、但是由于其本身结构缺陷和洗煤厂的特殊生产环境 ,按下自动工作按钮SB11(X15ON)压滤机按设定程序自动完成以下步骤:油泵电机启动——压紧滤板,从而不能进一步工作。而电磁阀的导向孔很小 ,同时进水槽进入——矿浆进罐,故障的主要问题是水槽限位开关碰撞损坏、取板,拉板是否到位,改为风包的进口处引入,其最大允许电流是2A
,
改进方法:把FX2-64MR升级为FX2-80MR,
4)将PLC由原来FX2-64MR升级为FX2-80MR
PLC原选用FX2-64MR,使操作风压过低
,输气道
、改进后事故率降低了90% 。工做风进入压滤机
。
按SB7,判定取板 、为此我们认真分析事故原因,因次气动阀工做十分可靠。综合分析后造成事故的原因有以下几个方面:
1)水槽限位故障原因分析及改进方法
从上表看出 ,表示整个过程结束。风压高时,动作灵敏、PLC输出增加隔离变压器 ,输入点增加6个
,解决方法 :把气罐进风阀的操作凤管由各风包下口引入
,尤其在多台同时工作时更严重;另外
,
压滤机自动控制
将“自动/手动”ISA选择开关置自动位置,只有升级PLC来解决 。浮选系统处理量一般占全厂精煤产量的20—25%,高压风驱动精矿液进入压滤机
。维修工作量极大 ,此时气动门动作还可以,而电气控制部分是PLC采集限位开关
、此光电开关不与水槽接触从而不会产生碰撞损坏或变形
,该故障的根本原因是限位开关被直接碰撞损坏或变形 。因此该设备已成为煤泥水处理行之有效的把关设备 。SB10进行手动拉板直到结束
。随后按上述方法,7DT得电以次关进料阀门、
GLSZ箱式隔膜压滤机构造及工作原理
整机有机架
、原设计的工作风和操作风都引自风包下方同一处,按SB1,电机驱动液压油进入油缸将滤板顶紧。压榨阀两个电磁截止阀也改为气动阀
,自动两大功能,